- 深圳地铁暗挖区间隧道施工技术
- 李丰果
- 2201字
- 2021-04-02 07:25:56
第六章 衬砌施工及质量控制技术
第一节 衬砌划段各个台车衬砌完成段统计
本标段前期使用三台模板台车分布在盾构井与3#竖井之间,为了保证洞通目标,后期增加了两台模板台车。各台车完成段统计见表1-6。
表1-6 台车衬砌段统计
第二节 衬砌新技术
收口网技术对于衬砌的新应用,不仅减少台车关模和接头混凝土凿毛时间,同时相应提高了混凝土的浇筑质量及施工缝防水效果。
衬砌混凝土浇筑时,采用快易收口网关挡头模,收口网与衬砌钢筋焊,并用Φ16钢筋加工成长度与两主筋间距相同,每隔40cm左右环向进行加固。
注意事项:(1)加固要牢靠,避免混凝土浇筑过程中出现跑模等现象。(2)浇筑混凝土时,要有专人负责检查,防止漏浆;靠收口网位置捣鼓要适当,避免收口网变形跑位。(3)拆模时应将收口网边两侧10cm左右进行拆除,避免收口网成为施工缝渗水通道。
第三节 远距离混凝土输送方式
远距离混凝土输送在小断面暗挖区间长隧道衬砌中不可避免,这不仅对设备要求很高,而且加长了工序循环时间,增大了施工风险。本标段由于以下原因对两个区段采用了远距离混凝土输送:第1个区段,从1#竖井设置输送泵,采用单泵对1#竖井YSK32+280~690区段进行浇筑,泵送距离长达410m;第2区段,从电缆井设置输送泵,对3#竖井~ZSK32+470进行混凝土浇筑,泵送距离长达555m,采用两台输送泵进行接力输送。
一、长距离输送原因
(1)取消2#竖井导致1#~3#竖井区间过长。
(2)1#~3#竖井右线区间前期初支完成后,捡底造成衬砌线路计划调整,1#竖井西乡方向左线因地质条件极差,衬砌紧跟开挖初支,导致3#竖井左线西乡方向衬砌滞后开挖距离过长。
二、长距离输送质量控制及经验教训
(1)严格控制机械设备的性能,混凝土浇筑前对泵车及混凝土输送设备进行检查,确保各项设备运转良好,保证混凝土浇筑的连续性;输送管及接头严禁漏浆。
(2)对混凝土的各项指标进行控制,包括混凝土的坍落度、和易性、搅拌时间、运送距离等各项指标在浇筑前进行检查。
(3)选择技术熟练的混凝土工,在浇筑过程中,防止浇筑长时间中断,避免混凝土堵管现象发生,保证混凝土浇筑的连续性。
(4)在施工中,由于长距离及其他因素曾多次出现浇筑连续中断,不仅混凝土的质量不好控制,同时拉长了工序循环时间(期间清理堵塞混凝土输送管、清洗泵车等),浪费了大量的设备和人力资源。
第四节 衬砌质量控制技术
一、混凝土质量及表观质量控制
混凝土施工主要从混凝土强度、密实度、外观质量、施工缝、保护层厚度及混凝土厚度、净空尺寸方面进行控制。
1.混凝土密实度控制
采用商品混凝土,混凝土运输车运送至施工现场竖井口,坍落度、和易性经检验合格后再用输送泵泵送入模,台车自身配带的附着式与插入式振捣器振捣密实。对于部分断面厚度较大,混凝土采用分层分段浇筑法,分层厚度为30~50cm。
混凝土的振捣采用插入式振捣器。本工程防水要求较高,尤其需要注意混凝土结构的自防水,混凝土振捣按照以下要求施工:
(1)混凝土振捣手必须是有经验的技工。
(2)振捣与混凝土浇筑同时进行,振捣方向与浇筑方向相同。插点采用“行列式”或“交错式”,移动间距不应大于振动半径的1.5倍,不能碰撞防水板、预埋件及钢模板。
(3)拱墙振捣要掌握好时间,振捣时间在10~30s,以混凝土表面呈水平不显著下沉,不出气泡,表面泛灰浆为准。插入式振捣器要快插入、慢拔出。
2.混凝土表观质量控制
(1)混凝土坍落度及和易性检查。混凝土开始浇筑前试验员必须对混凝土的各项指标进行测试,保证混凝土在入模时满足各项浇筑指标。
(2)混凝土浇筑前必须对模板表观进行检查,对模板有残留混凝土及表面不涂脱模剂的现象坚决杜绝。
(3)混凝土浇筑过程中配备熟练的操作工人,按照密实度要求进行振捣。
3.水平施工缝处理
(1)按照设计要求进行止水带安装,并注意对止水带的保护。
(2)做好施工缝凿毛工作,按照斜角拉毛方式对混凝土面进行凿毛,同时用高压水清理施工缝位置浮渣。
4.保护层厚度、混凝土厚度及净空尺寸控制
在二次衬砌施工前首先对隧道初支净空进行检查,同时对有超欠挖的部位进行处理,保证混凝土厚度;钢筋安装尺寸必须按照设计要求进行制作安装,在安装模板之前必须用混凝土垫块进行保护层控制,防止保护层过小,出现露筋现象。
二、钢筋加工质量控制
(1)严格按照规范设计要求控制好原材质量。
(2)钢筋加工,严格执行设计、验标相关规定,确保质量达标。
(3)钢筋焊接、绑扎质量严格控制。根据防迷流要求,严格按设计要求采用焊接贯通。钢筋与模板间应设置足够数量与强度的保护层垫块,确保钢筋受力主筋的保护层达到设计要求。钢筋施工时对防水层必须采用一定的保护措施,如采用石棉垫板等,以保证防水层不受破坏。
第五节 经验与教训
根据施工中发现及施工完成后出现的问题,特对以下几点进行剖析:
1.施工中发现的问题
(1)混凝土浇筑过程中,对混凝土质量控制不严格,同时在浇筑过程中出现堵管现象,造成施工冷缝。
(2)施工过程中对防水板保护不够充分,导致部分区段防水板防水效果失效。
(3)钢筋安装过程中尺寸部分区段控制不严格,垫块局部不完整,导致后期钢筋保护层厚度不达标。
以上原因给后期修复工作造成了很大的困难,导致项目成本增加。
2.施工过程中的经验总结
(1)合理组织施工,保证总体施工顺序,按照计划施工顺序进行,避免实施过程中的工序转换。
(2)严格过程控制,在衬砌过程中保证各项工序之间转换的衔接性,控制各项工序,严格执行报验程序。
(3)加强对材料及机械设备的控制,充分利用现有设备物资。